陕钢集团汉钢公司炼钢厂连铸车间一号机采用“钩头式”引锭头,自165×165方坯改造后,在开浇作业过程中,发现偶有拉脱现象,且脱坯时脱坯辊直接作用于引锭杆,此过程引锭杆受力过大,导致整个引锭收集平台晃动大。针对上述问题,车间经过讨论分析,决定在一号机试验“燕尾槽式”引锭头,近期,2流和8流已改造完成,经过近15个浇次的开浇,效果甚佳,不仅没有“拉脱”现象,而且脱坯时,脱坯辊作用于铸坯,引锭收集装置受力减少,设备得以保护。在解决问题的同时,收获颇丰。
缩短摆槽时间 降钢耗
连铸钢水消耗是连铸车间的一项重要经济技术指标,同时,每位连铸人深知,工序所接受的每一包钢水,都是炼钢兄弟汗水的结晶。经过此次改造,摆槽时间的缩短,钢水消耗又将进一步下降。就在前两天的班后会,当一号机吴超主管提出这个优势时,很多人不以为然,吴主管随即给员工解释道:“开浇注流速度平均在2m/min,也就是0.03m/s,铸坯米重0.2137t/m,摆槽3次时间应该在15秒左右,改造后,摆槽时间至少缩短10秒以上,按10秒算,乘一下是多少?”一位员工很快答道:“0.06411吨,也就是64千克。”吴主管回道:“这是一个流的,那要是八个流呢!512千克对吧!两个浇次就是一吨,咱们一月要开浇多少次,一年又是多少呢!”吴主管讲完后,大家都沉默的点点头。
降低物料消耗 增效益
“燕尾槽式”与“钩头式”引锭头除了开浇操作不一样,所使用的物料也不一样,分别为“钩头”和“引锭帽”。“钩头”是使用28#或者32#螺纹钢焊接而成,螺纹钢由值班钳工焊接,班组修整,几乎零成本;而“引锭帽”则需要定购,价格为10元/个。除此之外,摆槽砖的消耗也大大降低。虽然这些节省和降低幅度很小,但是常年累月,必然带来效益的增长。
企业需要不断进步,长远发展,作为生产一线员工,降本增效不仅是一份责任,更是一种精神,通过小计小改、流程优化、节能降耗等措施,日积月累,不断创新,汉钢公司的明天会越来越美好。(吴超 张斌)